磨機生產線自卸式管道除鐵器的應用
? 某煤礦公司為增加煤的質量,對所用磨機生產的各環節采取了除鐵措施,具體如下:
一、除鐵措施:
(1)在閉路水泥磨回粉系統加裝自卸式管道除鐵器兩臺,即在入選粉機前的下料溜槽各安裝一個100th的管道式除鐵器,在不破壞循環系統負壓風的前提下,管道式除鐵器能良好的除去物料中99%以上的鐵雜質,從而良好地保護磨機,提高臺時產量;在開路水泥磨入庫提升機入口溜子處安裝1臺50th管道除鐵裝置,去除成品中鐵雜質;在生料磨回粉溜子處安裝1臺300uh管道除鐵裝置,去除包裹在鋼渣內的氧化鐵雜質及碎小鋼球、段,防止再次進入磨內。
當物料流經該自卸式管道除鐵器時,里面的鐵磁性物質吸附在管道除鐵器的不銹鋼管壁上,隨著永磁體的運動,逐漸滑向出鐵口,實現與物質的分離。在出鐵口,由于永磁體沿循環運動方向移動,鐵磁性材料失去磁吸引力,在重力作用下從出鐵口排出,實現材料的自動除鐵。
(2)在生料均化庫回灰提升機下料溜子處安裝1臺囊式除鐵裝置。該裝置下部安裝兩道手動插板,可以很方便地排除檢修時漏下來的鐵件,而且密封效果好。
二、應用效果:
(1)水泥磨在入選粉機前的下料溜子安裝自卸式管道除鐵器,兩臺水泥磨每月除鐵1t左右,可良好地保護磨機,降低選粉機沖刷,避免出現堵斜槽事故及回粉翻板閥卡住現象。
(2)開路水泥磨磨尾除鐵,可良好去除水泥中的細小鐵屑,提高水泥成品質量。
(3)生料磨選粉機粗粉除鐵系統,除鐵量較大,正常運行時,平均每月除鐵近10t,保證了磨機級配穩定,循環負荷率下降,提高了臺時產量,縮短了研磨體篩選雜質的檢修時間,細磨倉每2~3年檢修一次即可,降低了勞動強度。
(4)在入生料均化庫之前下料溜子采取自卸式管道除鐵器,可以清除電收塵器檢修下來的鐵件.避免鐵件進入生料均化庫,提高了生料供窯下料的穩定性。
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